辽宁鑫达滑石集团有限公司——曹心愚
系列第一篇我们解析了滑石粉磨浆节能的四大潜在机制,本篇将基于鑫达滑石集团的全套实验研究与工业化中试,用真实数据验证机制有效性,同时分析其工业化应用的价值、挑战与未来方向。
四、辽宁鑫达滑石集团的相关研究与实践
鑫达滑石集团依托自身高品质滑石资源和先进的粉体加工技术,针对上述机制假设,开展了一系列实验室小试和工业化中试研究,旨在验证滑石粉降低磨功耗的实际效果,并探索其作用规律。
4.1实验材料与方法
原料:选用鑫达滑石集团生产的三种不同规格的造纸级滑石粉:SD9043-A(中位径 D50=10μm,片状结构良好)、SD9043-B(中位径 D50=5.0μm,片状度一般)、SD9043-C(中位径 D50=10μm,经表面改性处理)。对比组为市售普通重质碳酸钙(GCC,中位径 D50=10μm)和不加填料的空白组。所有实 验用浆料为漂白硫酸盐针叶木浆(NBKP)和漂白硫酸盐阔叶木浆(LBKP)按 7:3 比例混合的化机浆。方法:实验室磨浆实验:采用 PFI 磨(或实验室标准磨浆机),在固定浆浓(10%)、磨浆转数(如 10000 转)的条件下,分别加入不同种类和比例的滑石粉(相对于绝干浆的质量百分比,分别为 0%、5%、10%、15%),测定磨浆前后的打浆度(°SR,衡量浆料滤水性能的核心指标)、纤维长度分布(FQA 分析)以及单位磨浆能耗。
能耗监测与分析:精确记录磨浆过程中的电流、电压和时间,计算实际消耗的电能。采用热成像仪监测磨盘表面温度变化,间接反映无效能耗。
纤维形态观察:通过扫描电子显微镜(SEM)观察添加不同填料后纤维的表面形态、细纤维化程度以及滑石粉的分布状态。
工业化中试:在某合作造纸厂的双盘磨浆机上进行中试,处理量为 5-10 t/d,考察连续生产过程中滑石粉对磨浆能耗、成浆质量及后续抄纸性能的影响。
4.2 实验结果与分析
磨功耗变化规律:实验室结果表明,与不添加填料相比,适量添加鑫达滑石集团 SD9043-A 滑石粉(5%—10%)可显著降低磨浆能耗,降幅最高可达 5%—12%。SD9043-B 由于片状度较差,节能效果略逊一筹(5%—7%)。SD9043-C 经表面改性后,分散性提高,与纤维的相容性增强,其节能效果与 SD9043-A 相当,且在较高添加量(15%)下仍能保持较好的节能效果,而未改性细粉则易产生团聚,导致能耗略有上升或出现 “增耗” 现象。相比之下,重质碳酸钙(GCC,中位径 D50=10μm),在同等添加量下,磨浆能耗基本无变化甚至略有增加(约 + 2%—3%),这可能与 GCC 的棱角形貌和较高硬度有关 [3]。
成浆质量与纤维形态:添加滑石粉的浆样,其打浆度与空白组相近或略有提高,但纤维平均长度损失率显著低于空白组,长纤维比例更高。SEM 观察显示,添加滑石粉的纤维表面细纤维化良好,而滑石粉片层主要附着在纤维表面或填充于纤维网络间隙,未见明显的纤维切断现象。这表明滑石粉的加入,在达到相近打浆度的情况下,减少了纤维的无效切断,保护了纤维长度,这与 “应力分散与缓冲” 效应相符。
工业化中试结果:在中试线上,持续添加 10% 的 SD9043-A 滑石粉,双盘磨浆机的电机电流平均下降约 6.5%,吨浆电耗降低约 5.8 kWh/t。同时,成浆的滤水性能有所改善,后续抄造的文化纸在保持原有强度指标的前提下,不透明度和白度略有提升,松厚度增加,印刷适性良好。
4.3 作用机制的初步验证
结合实验结果,鑫达滑石集团研究认为,滑石粉的 “润滑与隔离” 效应和 “应力分散与缓冲” 效应是其降低磨功耗的主要机制。片状滑石粉的润滑作用减少了摩擦生热和无效功,而低硬度特性则有效保护了纤维,减少了因纤维过度切断和损伤造成的能量损失。表面改性的滑石粉(SD9043-C)通过改善其与纤维的界面结合,进一步增强了润滑和缓冲效果,从而在较高添加量下仍能有效节能。
五、滑石粉降低磨功耗的工业化应用前景与挑战
5.1 应用前景
直接经济效益显著:磨浆是造纸厂的主要能耗单元,即使磨功耗仅降低 5%—10%,对于一个中型造纸厂而言,年节约电费可达数十万甚至上百万元。
提升成纸质量与生产效率:在降低能耗的同时,滑石粉还能改善成纸的某些关键性能,如松厚度、不透明度和印刷适性,有助于企业开发高附加值产品。
符合绿色制造与可持续发展战略:降低能耗意味着减少碳排放,符合当前国家 “双碳” 目标对制造业的节能减排要求,提升企业的社会责任感和绿色形象。
拓展滑石粉在造纸领域的应用价值:将滑石粉从单纯的 “填料” 提升为 “功能性助剂 / 节能材料”,有助于巩固和扩大其在造纸工业的市场份额。
5.2 面临的挑战
最佳添加量与配方的确定:滑石粉的节能效果受其自身特性(粒径、片形、硬度、表面处理)、浆种、磨浆设备参数等多种因素影响,需要针对不同纸种和生产条件进行精细化的配方优化和工艺调整。
对后续工段的影响评估:虽然前期研究表明对成纸质量有积极影响,但长期大规模应用仍需系统评估其对纸机湿部化学、助留助滤体系、纸张耐久性等方面可能产生的潜在影响。
成本效益的综合考量:虽然滑石粉本身价格较高,但考虑其带来的节能收益,综合成本效益需进行精确核算。
市场认知与接受度:将滑石粉的 “节能” 功能作为新的卖点,需要行业内的广泛宣传和成功案例的示范推广,以改变传统认知。
六、结论与展望
本文以辽宁鑫达滑石集团有限公司的研究实践为核心,系统探讨了滑石粉在造纸磨浆过程中降低磨功耗的 “隐形” 作用。研究表明,滑石粉并非仅仅是造纸过程中的惰性填料,其独特的片状结构、低硬度和表面性质,通过 “润滑与隔离”、“应力分散与缓冲” 等机制,能够有效减少磨浆过程中的无效摩擦和纤维损伤,从而显著降低磨浆能耗。鑫达滑石集团的实验数据证实,在特定条件下,添加优质滑石粉可使磨功耗降低 5%—12%,同时兼顾成纸质量的提升。
这一发现为造纸工业的节能降耗开辟了新的途径,也为滑石粉在造纸领域的应用价值赋予了新的内涵。未来,鑫达滑石集团将继续深化相关研究,重点在于:1)建立滑石粉特性 - 磨浆工艺-节能效果之间的定量关系模型;2)开发针对不同纸种和磨浆设备的专用滑石粉产品及配套应用技术;3)开展长期工业化应用的效果跟踪与全面评估。同时,也期待与更多造纸企业合作,共同推动这一绿色节能技术在行业内的广泛应用,为实现造纸工业的可持续发展贡献力量。
参考文献
[1]陈克复. 制浆造纸工程全书[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2001.
[2]刘温霞, 邱化玉. 造纸湿部化学原理及其应用[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2010.
[3]张美云, 等. 造纸填料与颜料[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2015.
从滑石粉磨浆节能的理论机制解析,到实验室与工业化的双重实验验证,再到行业落地的前景与挑战分析,本次系列内容基于鑫达滑石集团的研究实践,完整拆解了滑石粉在造纸磨浆过程中的 “隐形” 节能作用。这一研究不仅让滑石粉从传统造纸填料升级为 “节能型功能材料”,更为造纸行业降本增效、实现绿色可持续发展提供了全新的实践路径,期待这一技术在行业内的广泛落地与深化应用。